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鋼鐵廠燒(shao)(shao)(shao)結(jie)(jie)(jie)(jie)工(gong)(gong)序是有害氣(qi)(qi)(qi)體(ti)NOx的主要來源(yuan)之一(yi),減少(shao)燒(shao)(shao)(shao)結(jie)(jie)(jie)(jie)煙氣(qi)(qi)(qi)中NOx的排(pai)(pai)(pai)放(fang),對(dui)(dui)環境保護(hu)具有重要意(yi)義(yi)。本文針對(dui)(dui)目前新鋼燒(shao)(shao)(shao)結(jie)(jie)(jie)(jie)過(guo)(guo)程(cheng)NOx排(pai)(pai)(pai)放(fang)濃度(du)(du)高(gao)的問題(ti),結(jie)(jie)(jie)(jie)合新鋼實際(ji)燒(shao)(shao)(shao)結(jie)(jie)(jie)(jie)過(guo)(guo)程(cheng)中原燃(ran)料條(tiao)(tiao)件參(can)數(shu)、工(gong)(gong)藝條(tiao)(tiao)件參(can)數(shu)對(dui)(dui)煙氣(qi)(qi)(qi)中NOx排(pai)(pai)(pai)放(fang)濃度(du)(du)的影響規律,提(ti)出了一(yi)些有效的燒(shao)(shao)(shao)結(jie)(jie)(jie)(jie)過(guo)(guo)程(cheng)NOx減排(pai)(pai)(pai)控制(zhi)方法(fa),并在(zai)生產過(guo)(guo)程(cheng)中采取從源(yuan)頭降低(di)原燃(ran)料帶入N、降低(di)固體(ti)燃(ran)料配比(bi)、強化制(zhi)粒改善料層透氣(qi)(qi)(qi)性、提(ti)高(gao)料層厚度(du)(du)等措施抑制(zhi)燒(shao)(shao)(shao)結(jie)(jie)(jie)(jie)過(guo)(guo)程(cheng)中NOx的產生。結(jie)(jie)(jie)(jie)果表明,文中采取的措施皆(jie)有利于減少(shao)燒(shao)(shao)(shao)結(jie)(jie)(jie)(jie)煙氣(qi)(qi)(qi)中NOx的排(pai)(pai)(pai)放(fang),排(pai)(pai)(pai)放(fang)濃度(du)(du)可以降低(di)10%~20%。
1 前言
燒結工(gong)序(xu)是(shi)鋼鐵(tie)(tie)企業主要的NOx排(pai)放源之一,約占(zhan)排(pai)放總量的一半。因此,控制和減少燒結工(gong)序(xu)NOx的產生(sheng)與(yu)排(pai)放是(shi)整(zheng)個鋼鐵(tie)(tie)行業NOx減排(pai)的關鍵環節,其已成為鋼鐵(tie)(tie)企業污染物治理的重點。
在燒(shao)結生(sheng)產(chan)過(guo)程中,煙氣中產(chan)生(sheng)的(de)大量有(you)毒有(you)害物質(zhi)主(zhu)要包括顆粒物、硫(liu)氧化物、NOx、二噁英等(deng)。全國(guo)燒(shao)結過(guo)程排(pai)放的(de)NOx總量每年(nian)有(you)100萬t左(zuo)右,約占總排(pai)放量的(de)6%。NOx不僅容易形成光化學煙霧,危害人體健康,而且易形成酸雨(yu),污(wu)染(ran)生(sheng)態(tai)環(huan)境(jing)。
我國(guo)(guo)從上世紀90年代起,開始重視燒(shao)結(jie)過程煙(yan)(yan)氣(qi)脫(tuo)硫(liu)的問題,使得燒(shao)結(jie)煙(yan)(yan)氣(qi)SO2的排放(fang)得到有(you)效(xiao)控制,但對于脫(tuo)硝問題,與發達國(guo)(guo)家相比仍存在很大差距,日(ri)本燒(shao)結(jie)機90%進行煙(yan)(yan)氣(qi)脫(tuo)硝處理(li),而我國(guo)(guo)僅有(you)幾(ji)家燒(shao)結(jie)廠對煙(yan)(yan)氣(qi)脫(tuo)硝進行了(le)處理(li)。隨著環保要(yao)求(qiu)日(ri)益嚴苛(ke),燒(shao)結(jie)煙(yan)(yan)氣(qi)中(zhong)NOx的減(jian)排治理(li)已(yi)經擺上鋼鐵企(qi)業環保治理(li)日(ri)程。
本文(wen)闡述了燒(shao)結過程(cheng)中(zhong)NOx產(chan)生(sheng)的(de)原因,同時(shi)結合新鋼生(sheng)產(chan)實際,給出了一些生(sheng)產(chan)中(zhong)減少NOx產(chan)生(sheng)的(de)措施,以供同行借鑒與參考。
2 新鋼燒(shao)結生產條件及NOx的(de)排放(fang)現狀(zhuang)分析
新鋼燒結(jie)原料(liao)配料(liao)情況如(ru)表1所(suo)示,主要的幾種固體燃(ran)料(liao)如(ru)表2所(suo)示,新鋼燒結(jie)生產主要的工藝(yi)參數如(ru)表3所(suo)示。
表1 新鋼(gang)燒結原燃料配(pei)料情(qing)況(%)

表2各品種固體燃料N含(han)量(%)

表(biao)3新(xin)鋼燒結生產主要(yao)的(de)工藝參數

由表(biao)1可知,新鋼燒(shao)結(jie)生(sheng)產(chan)采用(yong)的(de)熔(rong)劑有(you)四種(zhong)(zhong),其中生(sheng)料熔(rong)劑有(you)石灰石粉(fen)和(he)白云石粉(fen),熟料熔(rong)劑有(you)鈣石灰(鈣質生(sheng)石灰)和(he)鎂石灰(鎂質生(sheng)石灰);固體燃(ran)料為焦(jiao)粉(fen)和(he)無煙煤(mei)按一定(ding)比(bi)例混用(yong)。且由表(biao)2可知,新鋼燒(shao)結(jie)生(sheng)產(chan)采用(yong)的(de)燃(ran)料中含(han)(han)N較(jiao)高(gao)(gao)的(de)為固體燃(ran)料,其中煤(mei)粉(fen)N含(han)(han)量最(zui)高(gao)(gao),來(lai)源品種(zhong)(zhong)不同(tong)(tong)N含(han)(han)量差(cha)異較(jiao)大,同(tong)(tong)一品種(zhong)(zhong)在不同(tong)(tong)時(shi)間N含(han)(han)量也(ye)有(you)差(cha)異。
為了找(zhao)出新(xin)鋼燒(shao)結(jie)生產條件下(xia)NOx的(de)(de)排放(fang)規律,調取了2018年(nian)4~5月(yue)份6#燒(shao)結(jie)機(ji)脫硫(liu)出口煙(yan)氣中NOx的(de)(de)排放(fang)數據(ju)(環保局測試結(jie)果),結(jie)果如圖1所(suo)示。

圖1 6#燒結機脫硫出口煙(yan)氣數據
從圖1可以看出(chu),4~5月(yue)份(fen)NOx實(shi)測濃度(du)(du)平均約為271mg/m3,相應(ying)工(gong)況條件下排(pai)(pai)放(fang)煙(yan)(yan)氣(qi)中氧氣(qi)含量為15.64%左右(you),出(chu)口煙(yan)(yan)氣(qi)的NOx排(pai)(pai)放(fang)數據(ju)處于高位,且NOx實(shi)測濃度(du)(du)瞬時(shi)值波(bo)動較大,有時(shi)出(chu)現短(duan)時(shi)超過300mg/m3的情況。
結合(he)新(xin)鋼生(sheng)產實際,分析出(chu)口(kou)煙氣NOx濃度較(jiao)高的原因(yin)主要有:
①新(xin)鋼(gang)為降低成本(ben)采用了較的(de)低價高N無(wu)(wu)煙煤,有的(de)無(wu)(wu)煙煤N含量甚至(zhi)超過1%;
②由于點(dian)火(huo)爐下方的1#、2#和3#風箱結(jie)構(gou)有缺陷、維護不善導(dao)致密封效(xiao)果差,燒(shao)結(jie)點(dian)火(huo)負壓較高;
③燒(shao)結礦(kuang)堿(jian)度控制在1.85,有時低至1.7,未達(da)到高堿(jian)度燒(shao)結礦(kuang)適宜的堿(jian)度水平;
④混合料水分(fen)較高,有時(shi)超過8.33%,料層厚(hou)度也偏低(di),不(bu)到(dao)700mm,有時(shi)甚(shen)至低(di)至600mm,沒有鋪(pu)滿(man)布料;
⑤燒結礦FeO在8.5%左右(you),燒結溫(wen)度處在較高的水平。
3 燒結(jie)過程NOx生成的影(ying)響因素
燒(shao)結(jie)過(guo)程中,自點火后原(yuan)料開始(shi)進行(xing)燒(shao)結(jie),自上(shang)而下可以(yi)分為(wei)燒(shao)結(jie)礦(kuang)帶(dai)(dai)(dai)、燃燒(shao)帶(dai)(dai)(dai)、干燥預熱帶(dai)(dai)(dai)、過(guo)濕帶(dai)(dai)(dai)和原(yuan)始(shi)燒(shao)結(jie)料帶(dai)(dai)(dai)。燒(shao)結(jie)過(guo)程中,燒(shao)結(jie)帶(dai)(dai)(dai)自上(shang)而下逐(zhu)層推進,燃料中的NOx在預熱層開始(shi)大(da)量生成,燒(shao)結(jie)帶(dai)(dai)(dai)以(yi)下各斷(duan)面NOx濃度(du)(du)基本相(xiang)同(tong),不(bu)同(tong)高度(du)(du)位置處最(zui)大(da)NOx濃度(du)(du)相(xiang)差(cha)不(bu)大(da),未出(chu)現NOx積聚(ju)現象。
當(dang)O2濃(nong)(nong)度(du)開始(shi)(shi)下降(jiang),CO2和(he)(he)CO的(de)量開始(shi)(shi)上升時,表明碳開始(shi)(shi)燃燒(shao),此(ci)時NOx的(de)濃(nong)(nong)度(du)隨之升高;當(dang)碳劇烈燃燒(shao),CO2和(he)(he)CO含量升至較(jiao)高水(shui)平時,NOx濃(nong)(nong)度(du)同(tong)時也上升至較(jiao)高水(shui)平,并且保持較(jiao)高水(shui)平的(de)時間段(duan)與CO2和(he)(he)CO保持較(jiao)高水(shui)平的(de)時間段(duan)相對應;燒(shao)結接(jie)近終點時,O2含量開始(shi)(shi)上升,CO2和(he)(he)CO含量開始(shi)(shi)下降(jiang),而NO含量亦隨之下降(jiang)。燒(shao)結過程產生(sheng)的(de)NOx,以(yi)燃料型NOx為主。
影響燒(shao)結(jie)(jie)過程(cheng)NOx形(xing)成的因素(su)很多,結(jie)(jie)合新鋼生產(chan)實際可知(zhi),其主要(yao)受(shou)燒(shao)結(jie)(jie)原(yuan)燃(ran)料、燒(shao)結(jie)(jie)工(gong)藝參數(shu)等因素(su)的影響比較多。
3.1 燒結(jie)原燃料(liao)條件的影響
燒結原料(liao)(liao)中的(de)N含(han)量(liang)最高的(de)為煤粉(fen),其次為焦(jiao)粉(fen)、除(chu)塵(chen)灰、鐵精粉(fen)。原料(liao)(liao)中N含(han)量(liang)越高,燒結過程生成(cheng)的(de)NOx量(liang)越大(da)。因此(ci),要(yao)盡可能(neng)減(jian)少原燃(ran)料(liao)(liao)帶(dai)入的(de)N。此(ci)外,隨著燃(ran)料(liao)(liao)揮發(fa)分含(han)量(liang)的(de)增加,NOx排放濃度和燃(ran)料(liao)(liao)N的(de)轉化(hua)率(lv)逐(zhu)漸(jian)上升:隨著燃(ran)料(liao)(liao)反應(ying)性的(de)升高,NOx排放濃度和燃(ran)料(liao)(liao)N的(de)轉化(hua)率(lv)逐(zhu)漸(jian)下降。
根據現(xian)場實際生產情況分(fen)析可知,其影(ying)響因素主要有以下幾個方面:
(1)水(shui)含量的(de)影(ying)響。
燒結料(liao)中(zhong)加入適量的(de)水(shui)分(fen),有(you)助于提(ti)(ti)升制粒效果,改善(shan)料(liao)層透氣(qi)(qi)性(xing),從而提(ti)(ti)高燃燒過(guo)(guo)程(cheng)中(zhong)的(de)過(guo)(guo)剩空氣(qi)(qi)系數,促(cu)進N向(xiang)NOx的(de)轉化(hua)(hua)。此外,燒結中(zhong)的(de)水(shui)分(fen)具有(you)提(ti)(ti)高燒結料(liao)導熱性(xing)及傳(chuan)熱速率的(de)作用,在(zai)合理范圍(wei)內(nei)增加水(shui)分(fen)會(hui)提(ti)(ti)高燒結溫度,促(cu)進N的(de)氧化(hua)(hua)。當水(shui)分(fen)過(guo)(guo)高導致料(liao)層透氣(qi)(qi)性(xing)變差、料(liao)層溫度下降、過(guo)(guo)剩空氣(qi)(qi)系數變低(di)時,原料(liao)N的(de)轉化(hua)(hua)率降低(di)。
(2)煤粉配比的影響。
由于原料(liao)中(zhong)(zhong)煤(mei)(mei)粉的(de)含(han)N量(liang)較高,隨(sui)著煤(mei)(mei)粉配比的(de)增(zeng)(zeng)加(jia),原料(liao)中(zhong)(zhong)的(de)N含(han)量(liang)增(zeng)(zeng)加(jia),所以燒(shao)結(jie)過(guo)程中(zhong)(zhong)形成的(de)NOx量(liang)也(ye)會增(zeng)(zeng)加(jia)。此(ci)外,隨(sui)著煤(mei)(mei)粉配比的(de)增(zeng)(zeng)加(jia),燒(shao)結(jie)溫度也(ye)有相(xiang)應(ying)的(de)提高,熱力型NOx的(de)生成會增(zeng)(zeng)加(jia)。因此(ci),原料(liao)中(zhong)(zhong)應(ying)盡量(liang)使(shi)用含(han)氮量(liang)少(shao)的(de)焦粉來代替煤(mei)(mei)粉。
(3)返礦(kuang)配比的影(ying)響。
有(you)研究表明鐵(tie)酸鈣對于CO-NO的(de)同(tong)相還原反應有(you)較強的(de)催化作用,返礦是(shi)成品(pin)燒結礦經破碎后(hou)粒徑(jing)較小(xiao),不能直(zhi)接冶煉還需要(yao)二次燒結的(de)成品(pin)礦,它(ta)的(de)主要(yao)成分為鐵(tie)酸鈣。因此,適(shi)量增加返礦含量有(you)利于減(jian)少燒結過(guo)程中(zhong)NOx的(de)排放。
(4)堿度的影(ying)響。
堿(jian)度(du)(du)即燒(shao)結礦中(zhong)(zhong)堿(jian)性氧(yang)化(hua)(hua)物(wu)與酸(suan)性氧(yang)化(hua)(hua)物(wu)的比值。提高(gao)料層(ceng)中(zhong)(zhong)CaO含量,一方面有利于(yu)在較低溫度(du)(du)下(500~700℃左右(you))生成鐵酸(suan)鈣,而鐵酸(suan)鈣可(ke)以催化(hua)(hua)NOx向N2的還原(yuan);另一方面還可(ke)以降低燃燒(shao)區的溫度(du)(du),使燒(shao)結過(guo)(guo)程中(zhong)(zhong)NOx的排放(fang)濃度(du)(du)降低。因此,控制原(yuan)料的堿(jian)度(du)(du)有利于(yu)減少燒(shao)結過(guo)(guo)程中(zhong)(zhong)NOx的排放(fang)。
3.2燒(shao)結工藝(yi)參數的(de)影響
(1)點(dian)火時間與(yu)負壓(ya)的(de)影響。
生(sheng)產發現,隨著點火時間的(de)延長,上層(ceng)燒結(jie)礦溫度提高,燃燒帶(dai)厚度增加。但是由于蓄熱理(li)論以(yi)及(ji)燃料偏(pian)析,使(shi)得(de)中下層(ceng)燒結(jie)溫度呈現梯級變化,焦粉的(de)劇烈燃燒,造成NOx總量增大。
另外,隨著點(dian)火(huo)負(fu)(fu)壓提(ti)高,點(dian)火(huo)器中火(huo)焰被拉長,使得火(huo)焰穿透料層(ceng)更深,表層(ceng)燒(shao)結(jie)混合料中的焦粉快速燃燒(shao),從而(er)造(zao)成(cheng)NOx的增加。因此,應適當控制點(dian)火(huo)時(shi)間和(he)點(dian)火(huo)負(fu)(fu)壓。目前(qian),大多數工廠(chang)已(yi)采用(yong)微負(fu)(fu)壓或(huo)零負(fu)(fu)壓點(dian)火(huo),從而(er)減(jian)小了其對NOx排放的影響。
(2)溫度的影響。
溫(wen)度(du)對(dui)NOx的(de)生(sheng)成有(you)決定(ding)性的(de)影響(xiang),溫(wen)度(du)越高,NOx的(de)最(zui)大生(sheng)成濃度(du)和(he)速度(du)越大。尤其在溫(wen)度(du)超過(guo)1300℃后,NOx的(de)生(sheng)成量(liang)(liang)大幅增加。因(yin)此,應盡量(liang)(liang)采用低溫(wen)燒結技術。
(3)料層(ceng)高度的影響。
厚(hou)料(liao)(liao)層(ceng)(ceng)(ceng)作(zuo)業有(you)利(li)于發揮料(liao)(liao)層(ceng)(ceng)(ceng)的(de)自(zi)蓄(xu)熱作(zuo)用,節約燃料(liao)(liao)用量,因而減少(shao)了(le)燃料(liao)(liao)帶進(jin)的(de)N量;料(liao)(liao)層(ceng)(ceng)(ceng)越(yue)厚(hou)透氣性越(yue)差,氧(yang)(yang)含量會有(you)所降(jiang)低,抑制(zhi)N向NOx的(de)氧(yang)(yang)化(hua)。此外(wai),厚(hou)料(liao)(liao)層(ceng)(ceng)(ceng)作(zuo)業還能延長(chang)高溫保持時間,有(you)利(li)于鐵酸鈣(gai)的(de)形成,鐵酸鈣(gai)可(ke)以(yi)促進(jin)NOx向N2的(de)還原(yuan)。所以(yi),高料(liao)(liao)層(ceng)(ceng)(ceng)燒(shao)結可(ke)減少(shao)NOx的(de)排放。
4燒結過程NOx控制措施
新鋼根(gen)據燒(shao)結(jie)過程中(zhong)產(chan)生(sheng)的(de)煙(yan)氣具有(you)NOx濃度(du)低但排(pai)放量(liang)大(da)、溫度(du)波動大(da)、粉塵含(han)量(liang)高、含(han)濕量(liang)大(da)、含(han)腐蝕(shi)性(xing)及有(you)毒氣體(ti)、排(pai)放不穩定等特(te)點。針對燒(shao)結(jie)過程中(zhong)NOx的(de)生(sheng)成機理及產(chan)生(sheng)的(de)煙(yan)氣特(te)點,對NOx排(pai)放控(kong)(kong)制主要從以下幾方面進(jin)行:控(kong)(kong)制原燃料帶(dai)入的(de)氮含(han)量(liang)、優化配礦弱化NOx的(de)生(sheng)成條(tiao)件、改善工藝條(tiao)件降(jiang)低NOx生(sheng)成、末端治理減少NOx排(pai)放。
4.1原燃料控制
燒結過程中,生成的NOx大部分為燃料型NOx,所以從源頭上來控制NOx的產生至關重要。
一方面(mian)在(zai)不影響燒(shao)結過(guo)程的(de)(de)(de)前提下,應(ying)(ying)盡可(ke)能(neng)減少(shao)原燃(ran)(ran)料(liao)帶(dai)入(ru)的(de)(de)(de)氮(dan)(如:采用(yong)低(di)氮(dan)含量的(de)(de)(de)焦(jiao)粉代替煤(mei)粉、使(shi)用(yong)揮發分低(di)的(de)(de)(de)煤(mei)粉、焦(jiao)炭提前脫氮(dan)等(deng),無(wu)煙煤(mei)在(zai)固體燃(ran)(ran)料(liao)中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)占(zhan)比(bi)由50%降(jiang)至20%);另一方面(mian)應(ying)(ying)加強對(dui)原燃(ran)(ran)料(liao)粒度的(de)(de)(de)控制,粒度小于(yu)0.5mm或粒度大于(yu)5mm的(de)(de)(de)焦(jiao)粉燃(ran)(ran)燒(shao)過(guo)程中(zhong)(zhong),其(qi)NOx產生(sheng)量較少(shao)。
但就燒結工藝本(ben)身而言,還需考慮燃料粒度(du)對燃燒帶厚度(du)、燒結溫度(du)以及(ji)料層透氣性的影響,一(yi)般要求粒度(du)為1~3mm。
因此,需要綜合考(kao)慮,選擇合適(shi)的燃料粒(li)度(du)。新(xin)鋼燒結(jie)燃料破碎采用反擊式破碎加(jia)四輥破的工藝,燃料粒(li)度(du)0%~3%控(kong)制在85%,在實踐(jian)中對(dui)降低NOx排放濃度(du)起到了(le)積極效果。
4.2配料控制(zhi)
在合理范圍內,控(kong)制較高燒(shao)結(jie)礦堿度可有(you)效地減少NOx的(de)生成。新(xin)鋼燒(shao)結(jie)礦堿度由(you)1.8提高到2.0,隨著堿度的(de)提高,CaO含量增加(jia),有(you)助于低(di)溫(wen)下CaO與Fe2O3的(de)固(gu)相(xiang)(xiang)反應(ying),鐵酸鈣(gai)的(de)生成量增加(jia),而固(gu)相(xiang)(xiang)反應(ying)生成的(de)低(di)熔點物質的(de)融化(hua),可使燃燒(shao)區溫(wen)度降低(di)100℃以(yi)上。
此外(wai),鐵酸鈣(gai)對NOx的(de)(de)還原具有催(cui)化(hua)作(zuo)用,在鐵酸鈣(gai)存(cun)在的(de)(de)情況(kuang)下,局部還原氣氛中CO還原NOx的(de)(de)能力有明(ming)顯(xian)的(de)(de)提高,隨(sui)燒結礦堿(jian)度提高,NOx排放濃度和排放總量(liang)略有降低,其檢測結果如圖2所示。

圖2堿度對燒結煙氣中(zhong)NOx濃(nong)度的影響
此(ci)外,提(ti)高鈣質(zhi)(zhi)熔劑(ji)(ji)中(zhong)石(shi)灰石(shi)的使(shi)用(yong)比例,石(shi)灰石(shi)比例由5%提(ti)高到7.5%,鎂質(zhi)(zhi)熔劑(ji)(ji)配比由3.0%降低至1.5%,加強篩子的維護,適量增(zeng)加返(fan)礦(kuang)配比,返(fan)礦(kuang)由20%增(zeng)加到23%,通過(guo)(guo)配礦(kuang)調整可減少燒結過(guo)(guo)程(cheng)中(zhong)NOx的排放。
4.3工(gong)藝(yi)控制(zhi)
通過改善燒(shao)結工(gong)藝、控制操作條件也可以減少(shao)NOx排放,對此新(xin)鋼采取的措施主要(yao)包括控制燃燒(shao)氣氛、優(you)化配料(liao)、控制堿度、厚料(liao)層燒(shao)結等。
穩定工藝(yi)操(cao)作,確保(bao)燒結過程負壓、廢氣(qi)溫度(du)、終點溫度(du)等工藝(yi)參數指(zhi)標適宜而穩定,減(jian)小燒結過程廢氣(qi)中NOx排(pai)放(fang)濃度(du)的波動(dong),防止短時期NOx排(pai)放(fang)濃度(du)超(chao)標。燒結過程廢氣(qi)中NOx排(pai)放(fang)濃度(du)因(yin)生產工藝(yi)穩定波動(dong)幅度(du)減(jian)小,一般(ban)控制在10mg/m3波動(dong)范圍,未出現NOx排(pai)放(fang)濃度(du)短時超(chao)標的情況(kuang)。
適當(dang)控制點火時間和點火負(fu)(fu)壓(ya),通過改造1#、2#、3#風箱,完善點火爐下部風箱密封(feng),堅持(chi)采(cai)用(yong)微負(fu)(fu)壓(ya)或零負(fu)(fu)壓(ya)點火,1#、2#、3#風箱的負(fu)(fu)壓(ya)分(fen)別由-14.3kPa、14.6kPa和14.7kPa降(jiang)至(zhi)6.6kPa、6.8kPa和6.7kPa,還可(ke)節約混(hun)合煤氣(qi)用(yong)量約20%。
優化(hua)燃(ran)(ran)料(liao)分(fen)(fen)布,通(tong)過(guo)改變燃(ran)(ran)料(liao)在(zai)(zai)制粒小球中的(de)分(fen)(fen)布狀態,來(lai)改善燃(ran)(ran)料(liao)的(de)燃(ran)(ran)燒(shao)過(guo)程,減少(shao)NOx的(de)生成。有研究表明(ming),燃(ran)(ran)料(liao)分(fen)(fen)布在(zai)(zai)小球內部時比燃(ran)(ran)料(liao)均勻分(fen)(fen)布和燃(ran)(ran)料(liao)分(fen)(fen)布在(zai)(zai)小球外(wai)層或以單(dan)獨形式存在(zai)(zai)時,NOx的(de)排放濃度(du)都低。
這是(shi)由于燃料(liao)分布(bu)在小球(qiu)內(nei)部時(shi),燃料(liao)燃燒過程中O2向內(nei)擴(kuo)散的(de)(de)阻(zu)力大,燃燒在相對貧氧(yang)的(de)(de)條(tiao)件下進(jin)行,生成的(de)(de)主(zhu)要(yao)為CO,有利于NOx的(de)(de)還(huan)原;加上小球(qiu)內(nei)部O2含量較低,因此燃料(liao)氮向NOx的(de)(de)轉化過程受到抑制。
厚(hou)(hou)料(liao)層燒(shao)結降(jiang)低NOx排放,料(liao)層增厚(hou)(hou)有利(li)于發揮(hui)料(liao)層的自蓄熱作用,從而可以減(jian)(jian)少燃料(liao)總量,由于燃料(liao)帶入N的減(jian)(jian)少,以及局部高溫火焰點變(bian)少,使得燒(shao)結過程(cheng)NOx減(jian)(jian)少。
同時,隨著料(liao)層厚(hou)度的(de)提高(gao),料(liao)層透氣性變差,過剩空氣系數(shu)減(jian)小,氧含量(liang)降低,導致NOx的(de)生(sheng)成(cheng)速率減(jian)緩。此外(wai),厚(hou)料(liao)層作業(ye)還有助于提高(gao)鐵酸鈣的(de)生(sheng)成(cheng)量(liang),進而促進NOx向N2的(de)還原(yuan),減(jian)少NOx的(de)排(pai)放(fang)量(liang)。
新(xin)鋼360m2燒(shao)結(jie)機(ji)料(liao)層(ceng)通(tong)過檢修密封,改(gai)善(shan)原(yuan)料(liao)結(jie)構,強(qiang)化制粒(li)提(ti)高(gao)料(liao)層(ceng)透氣(qi)性,燒(shao)結(jie)料(liao)層(ceng)由650mm提(ti)高(gao)到750mm,隨(sui)著燒(shao)結(jie)料(liao)層(ceng)厚度的提(ti)高(gao),燒(shao)結(jie)煙氣(qi)中NOx濃度降(jiang)幅(fu)顯著,結(jie)果如圖3所示。

圖3不同(tong)料(liao)層(ceng)高度燒結過(guo)程煙氣中NOx的濃度變化(hua)
5 NOx控制(zhi)措(cuo)施的應用效果
新鋼采用降低固體(ti)燃料(liao)配(pei)比(bi)(bi)、提高(gao)石(shi)(shi)灰石(shi)(shi)和生石(shi)(shi)灰的比(bi)(bi)例、降低白云石(shi)(shi)配(pei)比(bi)(bi)、保持高(gao)堿度(du)燒結(jie)(jie)、改善(shan)料(liao)層(ceng)透氣性、提高(gao)料(liao)層(ceng)厚度(du)等措施(shi)后,各燒結(jie)(jie)機出口NOx排放(fang)濃(nong)度(du)如(ru)表4所(suo)(suo)示,且(qie)調取(qu)了采取(qu)NOx控制措施(shi)后6#燒結(jie)(jie)機脫硫出口煙氣的排放(fang)數據(環保局測試結(jie)(jie)果(guo))結(jie)(jie)果(guo)如(ru)圖4所(suo)(suo)示。
表(biao)4 控(kong)制措施前后各(ge)燒(shao)結機出口煙氣中的濃度變(bian)化(mg/m3)


圖4 6#燒結機采用(yong)NOx控制技術后(hou)煙氣中(zhong)NOx的(de)濃(nong)度變化
可見,使用(yong)NOx控制技術后,6#燒結機脫硫出口煙(yan)氣(qi)(qi)中(zhong)(zhong)NOx實測濃度由(you)271.63mg/m3降(jiang)至232.30mg/m3,煙(yan)氣(qi)(qi)中(zhong)(zhong)氧氣(qi)(qi)含量由(you)15.64%降(jiang)至15.11%;燒結煙(yan)氣(qi)(qi)中(zhong)(zhong)NOx的排(pai)放濃度可以降(jiang)低10%~20%,減排(pai)效(xiao)果顯(xian)著。

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